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電子行業工治具與工藝變更產品良率提高案例
來源/作者:m.00lf.cn 發布時間:2018-10-15 10:37:17 瀏覽次數:

    客戶介紹

    該客戶是一家電子廠,是全球的射頻連接器的制造廠商之一,能為客戶提供全系列的RF射頻連接器和線纜組件,另有電子線路板SMT及插件組裝事業部。年產值5億,國內大中型電子廠。

    案例介紹

    在過去的2014年,連接器產品投訴頻發。對公司內部檢測到的不良數據進行分析,發現有三個不良項目占到總不良數目的97%,是影響產品良率的主要因素。詳見下表:

影響產品良率的主要因素


    為找到根本原因,我們進行了魚骨頭分析。插板不過和六片變形變曲是最明顯的不良現象。通過人機料法環的分析,主要有四個方向:插板不過、變形彎曲、設備調試、檢驗標準。針對四個方向,我們也做了相應的試驗區驗證是否是此方面原因。如下圖:

魚骨頭分析魚骨圖原因分析


    插板不過主要原因是裝配成型后外徑5.13內徑3.51mm不過,為杜絕插板不過不良,設計5.13和3.51檢查治具合并,并重新排布生產工藝。重新排布后的生產工藝更合理,效率更高。通過合并治具并同時調整工藝的方法,插板不良由原來的8.57%降至2.51%。同時通過工藝調整降低了絕緣體殘屑不良殘留,絕緣體殘屑不良由原來的3.99%降至2.02%。

項目改善前后對照

工藝流程改善過程工藝流程改善過程


    六片變形彎曲是由于來料不良導致, 來料時發生六片彎曲,產生插板不良和六片彎曲。實施對策:1.向客戶反饋質量問題。2.制訂來料檢驗標準,抽檢不良率大于2%進行批退。

    經過如上對策實施后,工廠生產不良率由原來的4.1%降至2.6%,各不良占比明顯下降。

工廠生產不良率改善效果

 

作者:博革咨詢

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